在渣浆泵泵体油箱上固定加装一段水管,将外部喷水冷却改为内部循环冷却,在保证润滑油温度正常的同时,节约了润滑油和冷却水的消耗。大屯选矿厂尾水车间两名职工的这一小小的技术改革,使每台渣浆泵月节约水、油消耗500多元。
大屯选矿厂尾水车间现在使用的六台205ZJ-Ⅰ-A75渣浆泵,属大排量的新型砂泵,其传动轴承润滑油需要用水冷却,冷却后的用水,由排水管道流入地沟,既浪费用水,而且随着处理量的加大,开泵时间的加长,轴承发热,致使机油稀释后造成漏油,而且为了避免轴承发热,需要随时在泵体上浇水冷却,从而又造成了生产用水的浪费。针对这一问题,尾水二组组长魏洪成、组员李占平进行了认真的观察,在得到职能部门的同意后,在泵体上添加了冷却水管,将润滑冷却与轴封用水串联使用,不仅确保润滑油的运动粘度,提高了设备的运行精度,保证了尾矿排放,又有效降低了机油和生产用水的消耗。