近日,羊选硫化矿工段通过改造浮选机中心筒,有效延长了浮选机的使用周期,减少了维修次数及材料成本费用。
硫化矿工段现有浮选机64槽,主要担负着1500吨/日单铜处理量的重要任务。浮选机的中心筒由于长期受矿石冲击和选矿药剂腐蚀,工作5个月左右就会出现通漏现象,一旦出现通漏就会影响浮选机槽内矿浆搅拌、充气及循环流动效果,严重影响铜金属的回收。因中心筒是用铸铁制作,比较笨重,出现通漏部分又是一个圆弧面,维修困难,维修时需要4至5名修理工同时进行,而且修理时间长,有时需要1到2天才能修复1个,即使用铸铁焊条进行焊补,也不能完全封堵漏洞。
为彻底解决浮选机中心筒使用周期短,维修难度大,成本高的问题,工段技术人员通过仔细观察,分析研究,与设能股机械工程技术人员共同研究,绘制出图纸,并与云锡机械公司反复协商,由该公司采用高分子耐磨材料制作出新型中心筒替代铸铁中心筒。新型中心筒轻便耐用,使用周期可由原来的5个月延长至1年,维修起来也简单快捷,1名修理工即可完成更换工作,有效降低了生产成本,提高了工作效率。
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责任编辑:倪秀华 张 艳