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    公司新闻

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    开年以来,老厂分矿钻探队在精心组织生产,加速大钻、小钻开拓,推进中深孔的地质找矿进程中,对“Φ75mm绳索取芯工艺”的设备设施大胆进行技术改造,在生产实现提质、稳产、降耗、创效的过程中,一季度技改创效5.6万元。

    在老厂分矿新区建设地质找矿工作中,钻探队一直采用“Φ75mm绳索取芯”工艺打钻中深孔,而施工中Φ75mm绳索钻具内管总成,YQ-75S内、外管成品易损、耗量大,购买一套Φ75mm绳索钻具内管总成和YQ-75S内、外管成品分别需要成本3500元和2647.2元。2007年中,全队共打中深孔钻探进尺16233.7米,消耗Φ75mm绳索钻具内管总成和YQ-75S内、外管成品各18套、36套,两项相加合计总成本44.45万元。队领导看在眼里,急在心里,为降低中深孔的施工成本,他们决定充分发挥和利用自身机修优势,加工、自制Φ75mm绳索钻具内管总成和YQ-75S内、外管成品,并立项开展效能监察,降低生产成本,提高经济效益。

    进入一季度,钻探队在矿供应科的配合下,先后购进了Ф73mm热扎地质管、Ф56mm合金地质无缝管等材料,自行自制YQ-75S内管18根、外管13根,修复、改造Φ75mm绳索钻具内管总成8套,交付机组使用。并要求大钻机组及时回收已损坏的Φ75mm绳索钻具内管总成交到机修组,对Φ75mm绳索钻具内管总成固定轴的易损件,进行堆焊修复,采用45钢车制捞茅头,并进行热处理,使自制捞茅头的硬度和强度达到技术要求,保证在钻进取芯过程中的质量。

    截止2008年3月31日,机修组加工YQ-75S内管18根、外管13根,修复、改造Φ75mm绳索钻具内管总成8套,交付机组使用,扣除材料费、人工费和其它费用后,还节约生产施工成本5.6万元。