近日,老厂生产服务车间机电修理工段的查建荣师傅采用镶嵌合金铣刀,在砂轮机上修磨成弧形槽钻花安装到钻床上钻铣的方式,成功解决了2立方矿车在翻卸矿时遇到的技术难题。
过去2立方矿车支臂架弧形槽口由翻砂浇灌铁水后一次成型,但用户对2立方矿车提出了更高的质量要求:用户认为2立方矿车在上爬架卸翻矿时,因支臂架里的弧形槽开口不够,在翻卸矿时车箱翻不到位,以致部份矿石残留在车箱内,需人工清理,不但消耗人力物力,还存在一定安全隐患。
针对用户所提问题,机修工段研究工艺后认为,如果要一次性把矿石完整翻卸下来,需对支臂架从新开槽,但以前这种弧形槽口从未在铣床上加工过;如果按照开槽技术工艺要求,人工成本费将高出近两倍。
为满足用生产单位需求,确保矿石一次性翻到位、不残留,机修工段金工组组长查建荣师傅抓住关键问题,开动脑筋、细细琢磨、精心技改。经过研究后他发现,其实支臂架内的弧形角度与弧形槽是半径相同的圆的弧形,可以通过固定位置,用圆周分度头调节角度,在钻床上也可以进行精加工。但是一般的铣刀和钻花由于刃面角度不适合,无法加工。对此,他采用镶嵌的方式自制了一把合金圆盘铣刀,并在砂轮机上修磨成一定的弧形后安装在钻床上进行开槽。
通过试验,查师傅自制的合金圆盘铣刀加工出的弧形槽口符合标准,而且工效提高了近两倍,有效降低了生产成本,成功解决了2立方矿车卸矿难题。
责任编辑:倪秀华 徐晓洁